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4118云顶集团发展 | 提高短圆柱滚子轴承配套合格率的方法 ++

时间:2022-08-27 12:16:53 来源:未知 点击:次

32672短圆柱滚子轴承的一次配套合格率由60%提高到96%以上,采用优化后的磨加工工艺指导生产以来。大大降低了返修率,节约工时及材料,降低了生产本钱。

主要用于大型精密机床的主轴和精轧设备的轧辊支承上。

近几年来,短圆柱滚子轴承是一种旋转精度高、配合精确、主要接受径向负荷的轴承。此类型轴承已成为4118云顶集团集团公司特大型轴承事业部生产加工的主导产品,产值产量约占该事业部的三分之一左右。

但是由于该事业部过去沿袭旧的生产工艺流程及加工方法,造成轴承一次配套合格率较低(仅为60%导致资料及工时的巨大浪费,从而影响该事业部经济效益的进一步提高。轴承型号查询

 

 

一、对象的选取

但仔细研究其结构特点有许多共同之处:直滚道、焊接维护器等。因而在生产加工过程呈现的问题也极其类同,短圆柱滚子轴承分为单列、双列、四列等几大类。

所以优化工艺的内容会很相似,故选择年产量最大的短圆柱滚子轴承“32672型号为代表进行优化工艺结构试验,并将经验推广至其他型号轴承加工工艺中去,以便取得更可观的经济效益。

 

 

二、生产加工现状及存在问题

其尺寸系列较大,32672轴承内、外套系用Gcr15simn钢材加工而成。热处置淬火工序很难控制其收缩量及变形程度,时常造成淬火后椭圆大和无磨加工留量,从而导致内、外套滚道尺寸过磨。

造成留量不均匀,32672轴承内、外套滚道由于淬火椭圆原因。这样加工剩余应力不均匀,从而导致套圈终磨后滚道尺寸不稳定,很难控制在工艺规定范围内。汽车轴承型号查询软件

由于机床设备老化等原因造成磨头主轴旋转精度低,32672轴承内、外套滚道初磨加工时。就形成粗磨后滚道棱面度大,导致终磨后滚道尺寸超差。

影响了整套轴承的装配游隙,技术协调工作跟不上。由于以上原因引起“32672滚道过磨。致使游隙不合格,造成轴承的回转中心的不确定性,致使坚持器中心径过大或过小(坚持器孔中心径均按规定统一尺寸加工)时常发生轴承旋转灵活性降低和游隙不均匀的现象,这样导致“32672轴承一次配套合格率仅为60%也造成装配工时、加工(钻、焊接)坚持器工时及资料等不必要的浪费。
 

 

三、改进方案和措施

对“32672轴承原加工工艺进行了优化改进,针对以上问题。采取的技术措施包括:

积极与热处置厂联系,为防止热处置淬火无留量和变形大。配合控制变形量,并根据该厂提供的热处置收缩量数据,适当调整滚道留量。这样就保证热处置淬火后、磨加工留量符合工艺要求。

原加工工艺基础上增加了附加回火工序,为防止终磨后尺寸不稳定。以便消除加工应力,保证滚道尺寸的稳定。

提高主轴旋转精度,通过改造、大修机床设备。以及控制进刀量等措适来提高滚道初磨外表光洁度,以防止滚道过磨。轴承企业导航

确保生产进度前提下,通过与生产调度部门协调。将工艺结构改为先加工受收缩量影响大的内套滚道,以便在内套滚道过磨情况下,通过技术人员分析计算,制定出相应的措施(外套可适当欠磨和改变坚持器孔中心径)以保证配套合格率。

使其尺寸(一批)统一在一个很小的范围内,压缩滚道终磨公差带。相互差小。这样就保证配套一次合格率进一步提高,节约了大量的配游隙时间。


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